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歡 迎 經濟部能源局及相關人員 蒞 臨 指 導 時程:15:30~15:50 簡 報 15:50~16:30 現場指導

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1 歡 迎 經濟部能源局及相關人員 蒞 臨 指 導 時程:15:30~15:50 簡 報 15:50~16:30 現場指導
歡 迎 經濟部能源局及相關人員 蒞 臨 指 導 時程:15:30~15:50 簡 報 15:50~16:30 現場指導 16:30~17:00 Q & A

2 瀚宇彩晶楊梅廠 節能措施簡報 主講: 鄭 博 仁 電話:(03)

3 報告內容 壹、楊梅廠介紹 貳、能源管理與查核制度實施情形 參、節約能源措施及成效 肆、整體節約能源實效 伍、特殊事蹟

4 壹、楊梅廠介紹

5 彩晶核心 公司簡介 彩晶規模 企業願景 經營理念 技術來源 楊梅廠人數 楊梅廠產能
瀚宇彩晶成立於 1998 年 6 月,專事生產薄膜電晶體液晶顯示器面板,主要應用領域為筆記型電腦顯示器及桌上型電腦監視器。董事長為 焦佑麒 先生. 為提供人類最健康的視覺環境,致力於低輻射、低耗電與輕薄便利的薄膜電晶體液晶面板之研發、製造與銷售 技術來源 彩晶現有資本額為 500 億元,員工總人數 5000 人,擁有楊梅兩座&南科一座 LCD 廠及高雄一座 LCM 廠. 技術由日本東芝及日立分別移轉,為最成熟與量產效率最高的薄膜電晶體液晶顯示器生產技術. 讓我們的下一代都能享受 新彩麗世界的新希望 約1600人 彩晶核心 楊梅廠產能 440K/M

6 廠區平面示意圖 Fab area:120x100m*2 1F-Module 2F-Cell 4F-Array N Fab2
C/R area 36,900m2 Fab2 CUB Fab1 W/W Office W/W N

7 貳、能源管理與查核制度實施情形

8 執行人員 (執行節能計畫, 發現問題並往上陳報)
一、能源查核專責組織 CY000 楊梅製造廠 吳 廠長 管理人員 (訂定節能目標) CM310 機電部 葉 文 明 副 處 長 CM320 水氣化部 李 榮 政 經 理 CM410 製造IE部 李 雍 真 經 理 推行人員 (擬定節能計畫, 推動、考核與管考) 能 源 管 理 員 鄭 博 仁 空調技師 綠 色 政 策 杜 建 德 環工技師 執行人員 (執行節能計畫, 發現問題並往上陳報) 胡 志 堯 副理 曾 漢 春 副 理 劉 偉 志 副 理 江 長 陵 環工技師 李 重 賢 副 理 .製程回收水再利用 .廢水處理藥劑降低 .製程冷卻水節能 .節約能源宣導 .各項活動推動 .海報製作. .製程排氣減量 .製程用水減量 .製程化學用品減量 .製程用電減量 .一般照明 .冰水系統及冷卻塔 .製程排氣 .空氣壓縮機 .C/R空調系統 .能源查核報表

9 二、定期記錄各製程能源耗用量 數據資料請參考評審委員之書面資料

10 三、定期檢查主要能源設備

11 四、定期實施能源耗用統計及單位產品能源使用效率
數據資料請參考評審委員之書面資料

12 五、定期實施能源流程分析 數據資料請參考評審委員之書面資料

13 六、擬定節約能源作業計劃 數據資料請參考評審委員之書面資料

14 楊梅廠務 Cost Down 成效總表 數據資料請參考評審委員之書面資料

15 七、推動整體節約能源教育宣導活動 1.公司專案室發行全面成本降低與改善電子報,楊梅廠亦推動節約能源月以電子郵件及公開教育訓練方式,加強整體節約能源宣導。 2.每月配合專案室進行節能技術/成果發表,楊梅廠亦發表Cost Down執行月電子報,進行成果案例宣導。 3.重要出入口張貼節約能源海報。

16 全廠節約能源海報宣導

17 全公司提案資料庫-YM(楊梅廠)

18 楊梅廠Cost down資料庫

19 八、其他能源管理與查核制度實施成效 1.公告廠區各照明節能責任分區,請分區負責單位協助督導落實,要求最後離開辦公室或會議室之同仁,必須負責關閉該區域所有照明,並不定期稽核公佈執行情況。 2.每月配合專案室進行能源節約績效查核,楊梅廠亦發表Cost Down執行月電子報, 以維持節能績效。

20 參、節約能源措施及成效

21 大 綱 .建廠設計階段 .生產運轉階段 1).提高69KV功率因素為0.996 2).照明採用電子式安定器並行減量之措施
大 綱 .建廠設計階段 1).提高69KV功率因素為0.996 2).照明採用電子式安定器並行減量之措施 3).風車(扇)及泵浦使用變頻控制 .生產運轉階段 1). CDA系統節能最佳化調整 2).貫流鍋爐系統節能最佳化調整 3).冰機系統節能最佳化調整 4). Review可停止運轉之設備 5).無塵室空調系統節能最佳化調整

22 1、提高69KV功率因素為0.996 建廠設計階段 .改善措施:
利用電力電容改善功率因數,減少傳輸電線與變壓器之銅損,以達到節能之目的。台電並針對功率因素,給予電費之減免。 .改善效益: 可減少用電量:2,625,481 KWH/年 節省電費成本:2,625,481 * 1.8 = 4,719 仟元/年 抑低二氧化碳排放量 1,812 公噸 /年 93年實際TPC獎勵功率因數提升電費減少 10,087 仟元/年 共計節省金額: 4,719K + 10,087K = 14,806 仟元/年

23 COSθ=0.996 sc sc

24 2、照明採用電子式安定器並行減量之措施 建廠設計階段 .改善措施: .改善效益:
全廠照明燈具採用高效率型電子式安定器標準照明專用燈具,以大幅降低照明用電,依使用場合(含C/R)需求拆除及採雙迴路之單迴路供電有效控制照度(亦可降低空調負荷) ,並公告廠區各照明節能責任分區,請分區負責單位協助督導落實以達節能效益。 .改善效益: 可減少用電量:9,770,547 KWH/年 節省電費成本:9,770,547 * 1.8 = 17,587 仟元/年 抑低二氧化碳排放量 6,742 公噸 /年

25 非無塵室照明拆除及管制表 數據資料請參考評審委員之書面資料

26 照明減量措施照片

27 3、風車(扇)及泵浦使用變頻控制 建廠設計階段 .改善措施: .改善效益:
風車(扇)及泵浦加裝變頻器以控制輸出功率,依使用端負載之需求,自動調整風量或水量之供應,以減少能源之消耗。運轉策略為使備轉機台投入系統一起運轉,降低系統之運轉速度,節省更多之電能。 .改善效益: 可減少用電量:10,790,568 KWH/年 節省電費成本:10,790,568 * 1.8 = 19,423 仟元/年 抑低二氧化碳排放量 7445 公噸 /年

28 使用變頻控制措施照片 排氣風機 變頻器 外氣風機 變頻器

29 1、CDA系統節能最佳化調整 生產運轉階段 .改善措施: .改善效益: BA系統空氣壓縮部份以CDA供應
降低CDA系統管損&CDA乾度由-70℃調整至-60℃減少purge量 CDA主機運轉於Auto dual節能模式 調整最佳化使CDA主機BOV趨於OFF .改善效益: 可減少用電量:2,058,935 KWH/年 節省電費成本:2,058,935 * 1.8 = 3,706 仟元/年 抑低二氧化碳排放量 1,421 公噸 /年

30 CDA系統節能最佳化調整示意圖 1.增加機組減少管損 3.Dryer purge 量減少 Sub-main pipe 4.BOV OFF
5.IGV節能運轉 2.出口露點溫度調升(-70℃至-60℃) Outside air 3-stage comp. 700HP POU 6. 切換500HP運轉 Buffer tank Outside air Pre-filter 0.04μm After filter 1μm Final filter 0.01μm 7.Auto dual節能模式 3-stage comp. 500HP Dryer

31 以CDA供應BA呼吸系統管路示意圖

32 使CDA主機BOV趨於OFF 60% 40% 60% 40%

33 2、貫流鍋爐系統節能最佳化調整 生產運轉階段 .改善措施: .改善效益: 抑低二氧化碳排放量 1,630 公噸 /年
選用日本高效率貫流鍋爐 (效率96%含廢氣熱回收) 製程用電熱鍋爐切換為中央貫流鍋爐供應 廚房用鍋爐切換為中央貫流鍋爐供應 貫流鍋爐夏季出口壓力調降1kg/cm2至6.5kg/cm2 .改善效益: 可減少用電量:2,772,540 KWH/年 節省電/瓦斯費成本:4,329 仟元/年 抑低二氧化碳排放量 1,630 公噸 /年

34 貫流鍋爐供應最佳化管路示意圖 2.製程用切換為中央供應 Steam 4.夏季時壓力調降1kg/cm2 M/C EB Waste air
Separator Waste air B 1.選用高效率鍋爐 Cooking Boiler 3.廚房用切換為中央供應 MAU Fresh air Natural gas HWS Make-up water Oil

35 日本高效率貫流鍋爐特性 高効率 超低NOx 35ppm以下 (O2=0%換算値) クリック ボイラ効率 96%
画面・16 日本高效率貫流鍋爐特性 高効率 ボイラ効率 96% 蒸発量  800kg/h~2000kg/h 超低NOx     35ppm以下         (O2=0%換算値) ボイラの高効率化 燃料のガス化 CO2排出量の削減 最初に、驚異的な低Noxを達成しましたSQ型について 説明させていただきます。 SQ型はガス焚きボイラで、 革新的な缶体であるノンファーネス缶体を採用して、 その缶体の特性に合わせた大型予混合バーナーを搭載しています。 蒸発量は時間当たり800キロから2000キログラムのものを 用意しています。 缶体の形状によって、 薄型で密着設置可能なタイプとなっていますので、 スペースを有効利用できるようになっています。 従来のボイラと どのあたりが違っているのかを 見ていきたいと思います。 低NOxバーナの開発 新燃焼機構の開発 NOx排出量の削減 クリック

36 電熱鍋爐/貫流鍋爐機組

37 3、冰機系統節能最佳化調整 生產運轉階段 .改善措施: .改善效益: 設定冰水主機在最佳效率點運轉 空調冷凝水回收至冷卻水塔使用
修剪冷卻水泵葉輪直徑(原葉輪直徑12.25“修剪至11.5”) 調高冰水主機出口冰水溫度(原設定7℃,夏季調至8℃,非夏季至9℃) .改善效益: 可減少用電量:2,418,327 KWH/年 節省電費成本:2,418,327 * 1.8 = 4,353 仟元/年 抑低二氧化碳排放量 1,669 公噸 /年

38 冰水系統供應最佳化管路示意圖 冷房負荷 2.使用空調冷凝水 3.修剪冷卻水泵葉輪直徑(12.25“至11.5”) 冷卻水塔
4.調高冰水出口溫度(夏季8℃,非夏季9℃) 水冷式 冷凝器 冷卻水泵浦 冰水主機 蒸發器 1.運轉於最佳效率點(65~95%) 冰水泵浦 冷房負荷

39 回收空調冷凝水 .改善措施: 將外氣空調箱除濕時產生之冷凝水(導電度甚低約100μs/cm)收集至冷卻水塔使用,降低冷卻水塔之用水消耗及排水消耗。並利用低溫之冷凝水降低冷卻水塔之冷卻水溫度,降低冷卻水塔風扇運轉電能。 .改善效益: 可減少用水量:33,600 噸/年;504 仟元/年 可減少用電量:21,607 KWH/年 節省電費成本:21,607 * 1.8 = 39 仟元/年 抑低二氧化碳排放量 15 公噸 /年

40 回收空調冷凝水措施照片

41 車削冷卻水泵葉輪直徑 改善前葉輪直徑12.25“ 改善後葉輪直徑11.50“

42 冷卻水泵性能曲線說明 Head(M) 30 22.7 20 1241 1062 3 Flow(M^3/hr) 原定製12.25” 設計點
修剪後11.25” 30 22.7 20 1241 1062 設計點 運轉點 葉輪修剪後運轉點 原設計系統阻力曲線 實際運轉系統阻力曲線 3 Flow(M^3/hr)

43 4、Review可停止運轉之設備 生產運轉階段 .改善措施: .改善效益: 原為四台有機排氣風機切換為二台(負載適中效率高)並聯運轉
晶彩一實驗室用洗滌塔停機 HV非常日上班時間停止運轉 Fab1&2 C/R 13F未使用區域的FFU停止運轉 辦公區室內溫度設定及空調運轉時間調整 .改善效益: 可減少用電量:1,619,812 KWH/年 節省電費成本:1,619,812 * 1.8 = 2,916 仟元/年 抑低二氧化碳排放量 1,118 公噸 /年

44 排氣管路改善示意圖 OEX#2 OEX#3 OEX#4 VOC 原管路設計 改善後設計 OEX#1

45 5、無塵室空調系統節能最佳化調整 生產運轉階段 .改善措施: .改善效益: 無塵室正壓調降(C/R正壓由3.0調降至2.0mmAq)
降低無塵室Make up Air洩漏量 Make up Air供風溫度與Dry Coil之負載搭配 .改善效益: 可減少用電量:9,178,234 KWH/年 節省電費成本:9,178,234 * 1.8 = 16,521 仟元/年 抑低二氧化碳排放量 6,333 公噸 /年

46 無塵室溫度調升 調 整 前 調 整 後

47 無塵室靜壓調降 調 整 前 調 整 後

48 洩漏改善過程相片(1) 缺失 1. 管線未保持氣密。 改善 1.加裝填縫鐵板。 2.再以Silicone保持氣密。

49 洩漏改善過程相片(2) 缺失 1.隔間庫板接縫處Silicone 破裂。 改善 1.以Silicone保持氣密。

50 洩漏改善過程相片(3) 缺失 1. Silicone 破裂。 改善 1. 清潔後, 以Silicone 再填塞。

51 改善過程相片(4) 缺失 1. Silicone 破裂。 2. 填縫鐵板只靠Silicone固定。 改善
2. 填縫鐵板以螺絲固定。

52 改善前/後環境微塵粒子趨勢圖 8000顆 2000顆 8000顆 2000顆

53 外氣高溫低濕時之外氣空調箱控制 .改善措施: .效益:
冬天天氣乾冷時,則先經加熱至出風設定溫度,再經加濕至設定之露點溫度。1-4月氣候易高溫低濕,此時先經冷卻至出風設定溫(同時亦除濕),再經加濕至設定之露點溫度。此部份較浪費能源 乾球溫度控制器 露點溫度 控制器 .效益: 55,000 m3/hr set /3,600 hr/s* 10 set * 1.2 kg/m3 * 3kJ/kg* 8 hr/day * 90 day/year * 2* 2廠 = 1,584,000 m3 KWH/year 冷卻 除濕 熱加 加濕 高低訊號比較器 MAX(除濕量,冷卻量) C H DP.S T.S C C MAU-01,02,03 加濕器

54 整體節約能源績效

55 肆、整體節約能源實效

56 單位產品耗能指標 數據資料請參考評審委員之書面資料

57 近三年整廠能源使用節約率 數據資料請參考評審委員之書面資料

58 節約能源計劃目標 數據資料請參考評審委員之書面資料 立案評估中2件,年度節省金額2,105仟元
立案執行效益產出42件,年度節省金額40,780仟元 節約能源計劃目標之達成率 >95%

59 其他整體節約能源實效 數據資料請參考評審委員之書面資料 一 ~ 六月累計結餘 $32,774.千元, COST DOWN比例 %

60 伍、特殊事蹟

61 其他特殊事蹟 全廠推行省水活動間接節約能源。 全廠推行省氣化活動間接節約能源。
購置Stripper回收設備,減少Stripper新液使用量。 配合經濟部能源會協辦冰水機房能源使用合理化觀摩研討會。 自一廠建廠階段即採節能設計,且在生產階段仍持續不斷改善,二廠因吸收一廠經驗廠務設施能源效率比一廠高10.5% 。 CDA、PV、排氣設備擴充、馬達更新,投資金額約四千萬 。

62 全廠推行省水活動 數據資料請參考評審委員之書面資料 立案評估中4件,年度節省金額1,871仟元
立案執行效益產出22件,年度節省金額21,078仟元

63 全廠推行省氣化活動 數據資料請參考評審委員之書面資料 立案評估中6件,年度節省金額5,210仟元
立案執行效益產出16件,年度節省金額9,981仟元

64 購置Stripper回收設備,減少Stripper新液使用量
改善前狀況: 廠區使用Stripper平均用量為:4.3 KL/day,其由供酸系統供應生產機台後,再排放至廢液收集桶,造成廢液及生產成本與環境問題。 每日Stripper用量=4.3KL/day、Stripper新液成本=69.5元/L。每年之費用=4.3KL×365×69.5=109,080仟元/年 執行內容及成效: 新增Stripper回收設備將Stripper廢液回收再利用,經過蒸餾(精餾)去除光阻(PR)、金屬離子及水份等不純物後,調整濃度以符合標準,然後再度供應製程所需,以達到節能的目標。 Stripper回收設備之回收率85%以上。Running cost=4.8元/L 。 每年節省之費用=4.3KL×365×0.85×( )=86,315仟元/年

65 Stripper回收設備照片

66 配合能委會協辦觀摩研討會

67 實地訪查路線圖 2.SC Light 1.SCADA Fab2 CUB Fab1 3.INV 4.CDA MAU Boiler
Chiller 3.INV MAU W/W Office W/W

68 Q & A Thanks!


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