油浸式變壓器油中氣體分析 CO 異常 廖家宏 瑞晶電子 / 廠務工程部 瑞晶電子 / 廠務工程部 2010/9/28
Page 2/29 油中氣體分析概述說明 : 油中氣體分析功能說明 Rexchip R1 電力架構與 MTR 負載狀況說明 檢視規範管制值 : IEEE C & IEC & TPC 與本廠檢驗數據比較 本廠油中氣體分析檢視 : CO 異常增生初期 CO 生成的因素 分析手法 糠醛分析 改善後追蹤 : 停機內檢 CO 增生率檢查 加強散熱後比對 結論 and Q & A SUMMARY
Page 3/29 油中氣體分析概述說明 : 油中氣體分析功能說明 Rexchip R1 電力架構與 MTR 負載狀況說明 檢視規範管制值 : IEEE C & IEC & TPC 與本廠檢驗數據比較 本廠油中氣體分析檢視 : CO 異常增生初期 CO 生成的因素 分析手法 糠醛分析 改善後追蹤 : 停機內檢 CO 增生率檢查 加強散熱後比對 結論 and Q & A: SUMMARY
Page 4/ 油中氣體分析概述 : 油浸式變壓器於運轉過程中會伴隨產生氣體,這些氣體可能因正常的 老化而少量生成,更有可能是因故障而產生大量氣體或高能量之氣體,根 據所呈現的氣體種類及濃度,經由換算即可推斷變壓器故障的肇因,絕緣 油一般分析九種氣體:氫、氧、氮、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化 碳、二氧化碳等。 主要出現之氣體故障類別 1. 氫、乙炔油中電弧 2. 氫、 ( 甲烷少量 ) 油中電暈 3. 乙烯、 ( 甲烷、乙烷少量 ) 油過熱 4. 一氧化碳絕緣材料過熱 5. 氫、甲烷、乙烯、乙炔初期過熱,而後惡化為電 弧 6. 氫、乙炔、一氧化碳、二氧化碳固體絕緣材料的電弧 7. 氫、甲烷、乙烯、一氧化碳、 二氧化碳絕緣材料或其附近的過熱 8. 甲烷、乙烯正常老化 9. 氧空氣滲入
Page 5/ 瑞晶 R1 廠電力架構與負載狀況 : 161KV GIS 主變電站 GCB-R12000 主變壓器 #2 台電架空線路轉地下線路供電 特高壓氣體絕緣開關 GIS 台電電源 161KV ( 山、海線 ) 161/22.8KV 75MVA 主變 壓 22.8KV 開關設備 主變壓器 #1 主變電站 GCB-R KV 開關設備 161/22.8KV 75MVA 主變壓 變壓器負載 相當平均
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Page 7/ IEEE C & IEC & TPC 規範比較 根據 IEC60599 對全球 15 個個別系統, 超過 15,000 台電力變壓器長期追蹤, 得到各氣體典型濃度, CO 正常值約在 540~900PPM 。 再進一步根據 IEEE 的檢 測建議值比對, CO 正常 濃度約小於 350PPM 。 根據台電現行 161KV 變 壓器油中氣體分析基準來 看, CO 正常濃度約小於 300PPM 。 若依據變壓器製造廠以 及使用區域環境狀況來看, 以本廠應參考台電的基準 較適合。 IEC % 電力變壓器典型氣體濃度表 單位 μL/L TR 次要形式 H2H2 CH 4 C2H6C2H6 C2H4C2H4 C2H2C2H2 COCO 2 無 OLTC 60~ ~ ~9 060~2803~50 540~ ~ 連通 OLTC 75~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 狀態 TPC 161kv 變壓器油中氣體分析基準 單位 PPM H2CH4C2H6C2H4C2H2COTDCG △ TDCG ( PPM/ 年) 注意 Trace 異常
Page 8/29 由上表可以看出本廠僅有 CO 值大於 TPC 以及 IEEE 的管制值。 除了 CO 以外的特徵氣體無明顯增生。 2-2 與本廠檢驗數據比較
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Page 10/ CO 異常增生初期 TPC CO 管制值 :300PPM IEEE Std C 管制值 :350 PPM 增生率異 常攀昇
Page 11/ 增生率分析 氣體增生率計算公式 :
Page 12/ CO 生成的因素 殘留物 木炭 木材 H 2 、 CO 2 、 CO 、 CH 4 焦油、醋酸 氣體 乾餾 揮發物 液體 ( 加熱 ) ( 木煤氣 ) CO 怎麼來的 ?
Page 13/29 氣體增生情況模擬 在正常情況時負載率沒有太大變化 之下,氣體增生情形如黑色線,反 之若問題點一直存在如紅色線。 若只有一個問題點存在時,勢必 key gas 會為一特定比例,隨時間 增加。 分析手法 Gas TT
Page 14/ 分析手法 確認檢查數據的正確性 更改取樣頻率追蹤 委請第三公正單位協助取樣分析 變更取樣方式 交叉比對 針筒式取樣
Page 15/ 分析手法 根據杜南保比值法檢視 檢視歷史數據各氣體在 TDCG 相對比例 取自三菱電機技報,變壓器之預防保 養技術, Vol.66 . No . 12 . 1992 。 杜南保比值是跟各特徵氣體占 TDCG 的比 例特徵來觀察故障類型。 由上表得知本廠歷年 CO/TDCG 都是 90% 以上。 比對杜南保比值法此為過熱纖維質的特 徵比例。
Page 16/29 導致絕緣紙過熱的因素 絕緣紙劣化之因子有熱、水分、氧。 內部熱流循環不良,造成局部過熱。 本廠歷年油品含水量 <25PPM 為正常 本廠歷年油品電介質強度 >30KV 為正常 分析手法 油品分析結果 含水率皆小於 25PPM ,無含水率過高之虞。 油品介電強度皆大於 30KV ,代表油品無劣化 的可能。
Page 17/ 糠醛分析 確認絕緣紙狀況 絕緣紙劣化所產生的生成物包含了有機酸、水分、碳酖 (calbonyl) 、乙醚 (ether) 、乙 醛、糠醛等物質,若絕緣紙真的劣化,那勢必可以利用糠醛分析來檢驗之。 異常值為 4000 PPB
Page 18/29 檢視檢查項目 還有哪裡有問題 ? 油品含水量 OK 油品介電強度 OK 糠醛分析 OK PD 檢測 OK 可以確認 CO 的確是過高,異常增生。 唯一點尚未查證,內部局部過熱 。 開蓋檢查重點 一次側套管以及二次側接線箱,檢查接點是否有鬆動。 內部絕緣紙是否有受熱破壞而變色的情形 。
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Page 20/ 停機內檢 開一次側套管檢查接點與絕緣紙 並蓋上透明 PVC 膠膜防止灰塵污 染 一次側檢查
Page 21/ 停機內檢 發現密封墊有受熱變形的情形 開二次側接線箱檢查 於檢查螺絲磅數時發現螺絲鬆動 ( 紅圈處 ) 內部絕緣紙檢查 ( 絕緣紙顏色較深 ) 二次側檢查
Page 22/29 友廠絕緣紙劣化實際照片 停機內檢 可以看到絕緣紙變成深咖啡色
Page 23/29 絕緣紙顏色比較 一次側絕緣紙檢查 二次側絕緣紙檢查 友廠絕緣紙劣化照片 停機內檢 絕緣紙顏色比較 比較結果 絕緣紙顏色深度一次側 < 二次側 < 友廠劣化。 一次側受熱程度小於二次側。 因二次側螺絲鬆動造成局部過熱,由此可以 看出端倪。
Page 24/ CO 增生率檢查 CO 增生率確實穩定了,且半年內僅增加 3PPM 。 其他特徵氣體並無明顯增加。 濾油後油中氣體分析數據
Page 25/29 MTR 油溫比較 加強散熱後比對 MTR#2 未加強散熱 MTR#1 加強散熱
Page 26/ 加強散熱後比對 濾油
Page 27/29 結論 油中氣體分析數據建議採行趨勢化分析。 運轉初期施作油中氣體分析時,建議加作糠醛分析,建立運 轉特徵值。 若有個別氣體增生,應就其歷史增生率做比對才能更精確找 出問題。 若 CO 異常增生,問題點改善後,建議加強散熱減緩熱劣解, 延長設備使用壽命,這也是另一種節能減碳的表現。
Page 28/29 Q ? & A
Page 29/29 THE END 簡報結束