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公司概况 BL (背光板) 用途:提供液晶显示器光源。 公司介绍 产品介绍 材料介绍: 为???????????(世界第五大液晶产品制造商)与冠?????????(世界最大显示器制造商)的合资企业,位于福建省??????。于2005年9月注册成立,投资总额达6000万美元,公司占地面积 4万平方米,现有员工1400多人。 产品介绍 17 ” 19 ” 22 ” TFT-LCD的液晶显示器提供主要材料液晶显示模组;产能 可达100万片/月的生产能力。主要顾客有戴尔、三星、惠普等世界知名企业。 材料介绍: SOURCE-PWB(印刷电路板) SOURCE-IC(集成电路) BZ(铁框) GATE-IC(集成电路) LCD 面板(PANEL) BL (背光板) 用途:提供液晶显示器光源。

组员介绍及任务分配 小组 向日葵QC小组 注册编号 QCC070702 成立时间 2007.7 活动主题 缩短背光板检验时间 活动时间 2007.7-2007.12 课题类型 现场型 圈名 向日葵圈 注册编号 QCC070702 成立时间 2007.7 活动主题 缩短背光板检验时间 活动时间 2007.7-2007.12 课题类型 现场型 永不言退,我们是最好的团队! 辅导员:*** 指导和协调、技术支持 组长:*** 组织规划组内活动推展 组员:陈云芳 协助组内问题解决 组员:林瑞深 数据收集、原因分析及对策 组员:** 数据收集、原因分析及对策 组员:章文敏 数据收集、原因分析及对策 组员:*** 原因分析、对策实施、效果确认 组员:陈强 原因分析、对策实施 组员:*** 原因分析、对策实施 组员:何伟 原因分析、对策实施、效果确认

活动计划 P PDCA 计划进度 实际进度 制表人:??? 2007.7.13 活动内容 7月 8月 9月 10月 11月 12月 责任人 课题选定 ???、??? 现状调查 全员 设定目标 原因分析 要因确定 制定对策 D 对策实施 C 效果确认 A 巩固措施 今后打算 成果发表 PDCA P 制表人:??? 2007.7.13

选题理由 P 缩短背光板检验时间 产能提升 空间问题 缩短检验时间 课题选定: 公司产能70万片/月↑100万片/月,材料批量随之增加,在现有人力情况下,须缩短单批材料检验时间。 厂里仓库空间限制,材料增多,物流压力大,要提高周转率,须缩短单批材料检验时间。 缩短检验时间 初步选题: 制图人:邹文松 2007.07.15 缩短背光板检验时间 课题选定: P

背光板入检流程简介 P 外观 抽还料 点灯 扫条 高压 形码 流程 测试 尺寸 光学 检查 检查 ① ② ③ ⑥ ⑤ ④ 制图人:邹文松 2007.07.21

32 现状调查 一 P 故本次活动的样本量定为: 片 进料检验标准: MIL-STD-1916 背光板平均检验时间:130分钟 13种样本量 加严 正常 减量 等级 Ⅲ Ⅱ Ⅰ 32 故本次活动的样本量定为: 片 背光板平均检验时间:130分钟 13种样本量 P 制图人:邹文松 2007.07.23

现状调查 二 针对6个流程,在小组会议中所有成员运用矩阵图从有效性、可行性、经济性、所需时间四个方面进行综合评价,且决议把前两名的列为改善重点。 序号 流程 评价项目及权重 得分 排名 有效性 可行性 经济性 所需时间 50% 20% 10% 1 抽还料 5 3 4.4 2 外观点灯 光学 4 尺寸 2.4 扫条形码 2.2 6 高压测试 1.2 ★ ★ 注:每个评价均分为三个等级:“好”=5分、“一般”=3分、“差”=1分,并划分权重。 抽还料 外观点灯 症结

现状调查 三 P 7/24~7/26,统计抽还料(1个人)的10批分别时间: 20分钟 平均60分钟 改善空间 7/27~7/29,统计外观点灯(8片/人×4人=32片/批)的10批分别时间: 平均56分钟 6分钟 改善空间 50分钟 P 制图人:邹文松 2007.8.1

目标设定 缩短26分钟 时间(分钟) 130分钟 104分钟 制图人:陈云芳 2007.8.2 P

原因分析 P 头脑 风暴 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ 抽料还料时间长 外观点灯时间长 取小推车时间长 抽料小推车配置少 取小推车时间长 ⑵ 抽料小推车故障 抽料还料时间长 ⑶ 电梯速度慢 等电梯时间长 ⑷ 电梯配制少 ⑸ 仓库堵塞 仓库空间狭小 寻找材料时间长 ⑹ 材料放置不明确 材料未规划放置地 ⑺ 淋风门故障 推料进无尘室时间长 ⑻ 淋风门速度慢 ⑼ 清净台故障 开机出现异常 ⑽ 电源故障 外观点灯时间长 ⑾ 新人检验速度慢 人员检验时间长 ⑿ 无时间观念 检验各步骤无设定时间 ⒀ 点灯治具损坏 点灯异常 制表人:邹文松 2007.8.15 ⒁ 材料不良高 不良判定耗时长 ⒂ P 新人对不良规格判定反应慢

要因验证 要因 P Yes 经小组会议决定,要因验证时,调查验证部分, 验证时间浪费超10%的均判定为要因, 低于10%的判定为非要因。 1 平均浪费时间 : 抽料还料总浪费时间=11.4分钟 : 20分钟=57% >10% 1 2007.8.19-21 时间 10批 抽样量 章文敏 验证人员 现场实验 验证方法 抽料小推车配置少 平均时间 (11.4分钟) 制图人:邹文松 2007.8.22 Yes 要因 P

要因验证 P No(非要因) 2 3 4 5 抽料小推车故障 查询设备异常履历表 ,抽料小推车从建厂 到现在出现故障为零,列为非要因。 电梯速度慢 3 电梯的额定速度=1m/秒,经工务确认,目前电梯速度达到1m/秒,符合要求,列为非要因。 电梯配制少 4 No(非要因) 公司建厂时,电梯只规划3部,目前已经 达到3部,符合需求,故列为非要因。 仓库空间狭小 5 由于公司空间有限,对于仓库空间狭 小的问题无法对其改善,故列为非要因。 验证人:陈云芳 2007.8.23-24 P

要因验证 要因 P Yes 6 平均浪费时间:抽料还料总浪费时间=8.7分钟:20分钟=43.5% >10% 材料未规划放置地 验证方法 现场实验 验证人员 陈强 时间 2007.8.22-24 抽样量 10批 Yes 要因 时间(分钟) 12 11 10 11 10 9 8.7分钟 7 8 5 4 平均浪费时间:抽料还料总浪费时间=8.7分钟:20分钟=43.5% >10% P 制图人:陈云芳 2007.8.25

要因验证 P No(非要因) 7 8 9 6 10 淋风门故障 查询设备异常履历表 ,淋风门从建厂到现在出现故障为零,列为非要因。 淋风门速度慢 8 淋风门运行额定时间为15秒,经工务确认,目前时间为15秒,符合要求,列为非要因。 9 清净台故障 6 查询清净台点检记录表,清净台从建厂到现在未出现故障,列为非要因。 No(非要因) 10 电源故障 查询清净台点检记录表,清净台从建厂 到现在未出现电源故障,列为非要因。 验证人:林瑞深 验证时间:2007.8.26 P

要因验证 P No(非要因) 11 新人:培训合格后一年之内 平均检验时间:新人=6.96分钟 老手=6.89分钟 新人检验速度慢 新人:培训合格后一年之内 安排新人和老手(各两个)检验员同时检验10片,进行比较: No(非要因) 平均检验时间:新人=6.96分钟 老手=6.89分钟 故两个相差的时间= 6.96 — 6.89 = 0.07分钟 按照检验8片/批/人相差的时间与外观点灯总的浪费时间进行对比: =(0.07分钟×8)÷6分钟=0.56分钟 ÷6分钟= 9.3% <10% P 验证人:陈焰 验证时间:2007.8.27

要因验证 要因 P Yes 12 平均时间:无设定=6.9分钟 有设定=6.2分钟 故两个相差的时间= 6.9 — 6.2 =0.7分钟 检验各步骤无设定时间 12 随机安排两个检验员,首先依照之前方法检10片,之后再按照设定时间检验不同的10片(两次10片的不良数一样,避免因不良判定影响时间) Yes 要因 平均时间:无设定=6.9分钟 有设定=6.2分钟 故两个相差的时间= 6.9 — 6.2 =0.7分钟 按照检验8片/批/人相差的时间与外观点灯总的浪费时间进行对比 =(0.7分钟×8)÷ 6分钟=5.6分钟 ÷6分钟= 93.33% >10% P 验证人:陈云芳 验证时间:2007.8.28

要因验证 P No(非要因) No(非要因) 13 14 平均更换的时间:外观点灯总浪费时间 点灯治具损坏 1.点灯治具在现场有备品,如有损坏可立即更换 2.安排检验员对点灯治具更换备品10次并统计每次时间 No(非要因) 平均时间:33.6秒 (0.56分钟) 验证人:姚琴珠 验证时间:2007.8.29 平均更换的时间:外观点灯总浪费时间 =0.56分钟:6分钟=9.3% <10% No(非要因) 原材不良高 14 本小组工作职责为检验,无法对 原材不良进行改善,列为非要因 验证人:全员 验证时间:2007.8.30 P

要因验证 P No(非要因) 15 平均时间:新人=0.45分钟 老手=0.41分钟 故两个相差的时间=0.04分钟 新人对不良规格判定反应慢 15 1.每个检验员都是经过岗前培训练才可上岗,并且每月进行规格考试。 2.安排新人、老手(各两个)分别判定 10片不良品(含规格内和规格外)进行时间比较: 验证人:林瑞深\陆建英 验证时间:2007.8.31 No(非要因) 平均时间:新人=0.45分钟 老手=0.41分钟 故两个相差的时间=0.04分钟 按照检验8片/批/人所相差的时间与外观点灯总的浪费时间进行对比 =(0.04分钟×8)÷6分钟=0.32分钟 ÷ 6分钟=5.33% <10% P

经过QC小组一番努力之后,终于找到问题关键: 要因汇总 经过QC小组一番努力之后,终于找到问题关键: 抽料小推车不足 检验各步骤无设定时间 材料未规划放置地 P

对检验的每个步骤设定一个标准时间,并由组员轮流监督执行 制定对策 NO. 主要原因 对策 目标 措施 负责人 计划实施日期 地点 1 抽料小推车不足 增加小推车 时间缩短12分钟 请购两部 小推车 陈云芳 9.3 产销仓库 2 检验各步骤无设定时间 设定时间 时间缩短6分钟 对检验的每个步骤设定一个标准时间,并由组员轮流监督执行 陈焰 9.25 IQC无 尘室 3 材料未规划放置地 对仓库区域 进行规划,明确放置地 时间缩短8分钟 规划放置区域,并制作标示牌明确位置 邹文松 10.15 P 制表人:陈云芳 2007.9.1

对策实施一 D 创意人:全员 问题点:抽料小推车不足 日常抽还料工作中常遇到: 提出对策: 抽检材料分四小组,但是只有两部小推车,经常因为小推车不足而且浪费较多时间在等待上。 提出对策: 在月产量提升专案中提出申购两部小推车,以满足实际工作需求。 D

对策实施一 D 改善前 改善后 问题点:抽料小推车不足 对策实施: 2007.9.3购进两部小推车。 在4部小推车之后: 成效: 统计10批使用时间 减少12分钟 平均时间118分钟 单位: 分钟 目标118分钟 130 118 对策前 对策后 PS:数据来源于现场跟踪统计 统计人:陈强、何伟 达成预期目标 D 实施者:陈云芳 实施日期:2007.9.3

对策实施二 D 创意人:??? 问题点:检验各步骤无设定时间 联想法: 改善对策: 上学时候,考试中写作文的时间比在平时作业中写作文的时间要少很多,因为考试时有时间的限制会形成一定的激励效果。 改善对策: 在外观点灯检验中给各步骤设定时间,以提高人员的时间观念。 D

对策实施二 D ㈠ ㈡ 问题点:检验各步骤无设定时间 对策实施:对检验的每个步骤设定一个标准时间,得出单片标准时间 设定时间 实施 拿取放回 12(秒) 胶框 56(秒) 铝背板 31(秒) 螺孔 115(秒) 点灯 103(秒) 导线端子 48(秒) 总计 364(秒) ① 使用秒表对检验员进行练习; 单片检验标准 时间 6 分钟 ② 定期对检验时间进行测试; ③ 利用现场电脑运用计时软件进行时间提示。 实施者:陈焰 实施日期:2007.9.25 对策实施后查看产线上线不良率 成效: 品质验证 减少7分钟 对策前 对策后 单位: 分钟 目标 112分钟 118 111 缩短检验时间后,检验品质无发生异常,对策可行。 结论: 对策前 对策后 D PS: 数据来源于生产日报 统计人:邹文松 PS:数据来源于现场跟踪统计 统计人:陈强、何伟

对策实施三 D 创意人:林瑞深 问题点:材料未规划放置地 类比法: 改善对策: 既然合格品区域可以按材料规划放置,为什么待检品区域不能同样规划呢? 改善对策: 对待检品区域规划放置,并制作标示牌明确位置。 D

对策实施三 D A P C D 改善分析 改善对策 规划放置区域后成效图 减少9分钟 材料未规划放置地导致抽还料时 单位: 分钟 减少9分钟 材料未规划放置地导致抽还料时 候必须寻找材料,浪费作业时间。 改善分析 目标 103分钟 111 对待检品区域规划放置, 并制作标示牌明确位置。 102 对策后 对策后 A P C D 单位: 分钟 统计10批使用时间 与产销合作对待检品区域进行规划, 并制作标示牌明确位置。 BL BZ PANEL PWB 电梯 收料室 ② ① ③ 改善对策 BL区域再按厂商划分钟①②③ 根据交货量决定区域大小 平均使用时间102分钟 实施者:邹文松 实施日期:2007.10.25 D PS:数据来源于现场跟踪统计 统计人:陈强、何伟

效果确认一 1.目标达成 目标达成 C 制图人:陈云芳 2007.11.14

27052元 效果确认二 C 2.有形成果 节约成本 实际节约金额=节约总金额—投资金额=A-B=27900元— 848元 = (5个月) 2.有形成果 节约成本 (5个月) 单位:人民币 节约总金额=人力成本+设备节省= (1) + (2) 经经营效率部评估后要满足产能提升需再增加两个事技员编制,其中一个用于外观点灯,且也需再配备一台清净台以供检验。 (1)人力成本=1800元/人×2个人×5个月= 18000元 (2)设备节省=9900元 节约总金额= 18000+9900=27900元 A: 投资金额=小推车金额+秒表金额=(3)+(4) (3)小推车金额=单个小推车金额× 2=350×2=700元 (4)秒表金额=148元 投资金额=700+148=848元 B: 实际节约金额=节约总金额—投资金额=A-B=27900元— 848元 = 27052元 C 金额计算:邹文松 日期:2007.11. 20

效果确认三 3.无形成果 活动中, 60%的组员参加Minitab 的培训,对Minitab有了深刻了解且能很好运用在QC活动的数据统计中,前面图表有30%运用了Minitab 。 能力 提升 CTOC 产能 提升 缩短背光板检验时间,有效地配合公司 产能提高。 C

制定巩固措施 A 巩固期成效推移图 改善前 改善期 巩固期 NO. 项目 有效措施 表单编号 生效日期 1 抽料小推车 新增小推车进行点检,避免因小推车损坏导致不足从而影响抽还料作业。 T-0020001-015-A 2007.12.1 2 检验各步骤设定时间 把检验各步骤设定的时间列入背光检验规范 TSN-0020001-005 2007.12.8 3 材料规划放置地 每月月底IQC与产销一起对划分区域的 标示进行点检并翻新,避免因标示磨损 导致改善失效。 T-IQC-003 2007.12.13 巩固期成效推移图 改善前 改善期 巩固期 目标104 A PS:数据来源于现场跟踪统计 统计人:陈强、何伟 制图人:邹文松 2008.4.30

回首与展望 总结 下期主题 1.第一次参加QC活动,经验上的不足是此次活动最大的阻碍,但是全体组员秉承“永不言退”的口号,顺利地完成活动。 2.通过本次活动,小组成员分工协作,各展所长,充分发挥了各自的主观能动性,提高了团队成员协同作战的能力。 3.熟悉QC的手法,并恰当运用到我们的工作中,用数据说话,善于分析和解决问题。 1.活动课题: 提高进料检验员查核水平 2.选题理由: A.主管要求 B.推行源流管理,要求人员的查核水平必须提高 3.活动目标: A

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