Download presentation
Presentation is loading. Please wait.
1
台灣康寧智力圈 指導老師:盧淵源教授 第一組 碩專班 N944010005 戴仲懋 碩專班 N944010012 吳麗花
生產與作業管理期中報告 台灣康寧智力圈 指導老師:盧淵源教授 第一組 碩專班 N 戴仲懋 碩專班 N 吳麗花 碩專班 N 王成璋 碩專班 N 林志銘
2
大 綱 一、智力圈簡介 二、上期活動追蹤成果 三、本期活動選定 四、要因分析與真因驗證 五、對策擬定及實施 六、問題點
大 綱 一、智力圈簡介 二、上期活動追蹤成果 三、本期活動選定 四、要因分析與真因驗證 五、對策擬定及實施 六、問題點 七、確認效果及成果展現 八、標準化 九、檢討與展望 十、下次活動主題選定
3
台灣康寧智力圈簡介
4
圈的事蹟
5
圈員重要事績 圈員年齡分佈及認證等級
6
智力圈圈員教育訓練
7
品管圈活動流程 上期活動追蹤成果 本期活動選定 對策擬定及實施 要因分析與真因驗證 確認效果及成果展現 標準化 下次活動主題選定
8
本期活動主題 減少L204 ULB玻璃基板重疊時間
9
主題明確 計畫周延 問題分析 落實PDCA 觀察入微 群策群力 執著品質 同享榮耀
本次活動優點 主題明確 計畫周延 問題分析 落實PDCA 觀察入微 群策群力 執著品質 同享榮耀
10
對策評分的客觀依據較有爭議 錯誤決策導致人力時間的浪費
本次活動問題 對策評分的客觀依據較有爭議 錯誤決策導致人力時間的浪費
11
上期活動追蹤成果 活動主題:降低IIS故障排除時間 活動日期:2005/01/01~2005/06/30 主要問題點 開關機程序無統一標準
處理Other 1 TSG的時間過長 燈泡損壞 改善重點 制定開關機程序 加強人員故障排除能力 確認效果:針對降低IIS故障排除時間的追蹤
12
目前效果持續保持在目標值內
13
本期主題選定 選題評估
14
選題分析 選題理由 減少Down time,增加產值 提升人員skill,強化專業技能 努力達成OEE的目標
15
活動計畫表
16
現況掌握 L204 Clean Room生產流程
17
數據收集 統計2005年4月份到6月份期間L204發生ULB玻璃基板重疊的時間(改善前) 數據收集來源:當月份Down time紀錄
18
目標設定 目標設定:由改善前月平均183min降為改善後0min 設定理由: 依據生產部年度的目標,提升OEE的要求
秉持持續改善的活動,並有效提升生產效率
19
要因分析與真因驗證
20
真因驗證
21
對策擬定
22
PDCA 循環 對策擬定及實施 PDCA 環(循環)或稱為戴明環 P(Plan,計劃) D(Do,執行) C(Check,檢查)
A(Act,反應)
23
PDCA 循環
24
問題點:玻璃為何未掉落cullet bin?
問題一 PDCA 問題點:玻璃為何未掉落cullet bin?
25
問題點:Adjust ULB roller速率
問題二 PDCA 問題點:Adjust ULB roller速率
26
問題三 PDCA 問題點:ULB寬幅不良
27
問題四 PDCA 問題點:玻璃流到第5~7顆roller位置會歪斜
28
問題五 PDCA 問題點:AK2 air knife風量太大
29
確認效果 根據PDCA管理循環中的D(Do)將所有改善 方案的數據將之圖表化,以進行對照比較
30
成果表現 (一)有形成果: 增加產值─ 改善前: 停機時間平均183分鐘/月 改善後: 0分鐘/月
改善後: 0分鐘/月 可減少183分鐘Down time,預估每月增加 183*60/25.1=437(片/月) Cost Saving─ NT$5,731,575 (二)無形成果: 1.品質確保,提升品質意識 2.TPM改善手法及設備專業知識提升 3.擁有各項專業領域的團員共同參與,藉著互相交流,解決 問題,增加橫向溝通協調 4.提供全員學會更多運用手法,培養解決問題的能力
31
標準化 將新標準編進生產規格 標準水平化展開
32
殘留問題
33
檢討與展望
34
下次活動主題選定 (二)選取理由 提升良率、減少Down Time,持續改善公司製程上的缺失。
減少停機時間,使員工有自主改善的能力,以達成公司年度的目標。
35
報告完畢 謝謝聆聽與指教
Similar presentations