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External Corrective Action Request
C10RG30803 – 板材汙染 Prepared by: Date:2018/6/21
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Customer initial judgment
Basic Information 客戶基本資訊 Customer 客戶 AOT CSR No. CSR編號 N/A Customer Device客戶 幾種 C Receiving Date Sample收到日 2018/6/13 AOT Part No. AOT 料號 C10RG30803 AOT SN AOT捲帶 Light bar 打件日期 Rejected Q’ty 退回數量 4800K Light bar barcode Light bar 條碼 C10RG3083;J67; ;0025 不良品於 Light bar 位置 客戶投入量 (Module or LED base) Defect rate/DPPM 缺點率/DPPM NA LED 使用條件 (電流/電壓/溫溼度) Customer initial judgment 客戶初判 退貨 Defect found station 不良品發現站點 IQC站 Issuer by 開立者 Morgan Defect Description 不良描述 板材污染 不得有
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We approached as follows,
Problem Solving Team 不良解決小組 We approached as follows, Team Leader:鄧本中 / 品保中心 副理 Members :黃乾晉 / IM部 副理 莊美珠 / IM部 課長 賀國強 / IM部 班長 陳淑芬 / IM部 班長 黃曼莉 / 品管課
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Grasp of Defect Material and Defect Material Analysis 不良品掌控 及 不良品分析
Marco View in Appearance (外部巨觀解析) 依客戶提供異常品是污染異常
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Containment Action Taken 暫時防堵措施之執行
D3 Containment Action Taken 暫時防堵措施之執行 將客戶所提供條碼編號追查出為第19箱(黃色標註),再將異常樣品給IQC人員了解異常現象,發現IQC(工號:B152)對於污染無法表示,將該員所檢查之箱數區隔出:第4、12、18、20箱(橘色標註) ,重新確認並將庫存數一並提出。 In-charge Person 擔當者 Date
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Grasp of Defect Material and Defect Material Analysis 不良品掌控 及 不良品分析
(D2-A). Reason(s) for Inspection-escaped of Defect Material (漏放不良品之原因) 異常圖示 流出原因 因人員Q檢漏失,造成異常流出。
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Containment Action Taken 暫時防堵措施之執行
D3 Containment Action Taken 暫時防堵措施之執行 儲位 數量 處置 待Q品 6100K 1.將取回之異常樣品,教育訓練IQC檢查人員了解異常。 2.庫存品、退貨品依LOT區隔重新Sorting。 庫存品 7488K 退貨品 4800K In-charge Person 擔當者 莊美珠 Date 2018/6/14
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Supplier Inputs Process Outputs Customers
D4 Analysis and Identification of Root Cause 要因分析及真因驗證 ※ Production process: Supplier Inputs Process Outputs Customers 日立 五金C194 沖製 沖製品檢查表 電鍍 銀板 銀鹽 電鍍品檢查表 光澤度 膜厚 射出 塑料TA114 注塑品檢查表 白度值 切折 切折品檢查表 檢查 完成品檢查表 倉管
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Analysis and Identification of Root Cause 要因分析及真因驗證
(D4-A). Fish-bone Chart (特性要因圖分析) Machine 光澤機 量測設備 膜厚機 AOI Man 收料機 切折機 檢查人員 生產設備 射出機 生產人員 包裝人員 板材汙染 不良 粗糙 包裝手法 溫度 材料異常 量測手法 溼度 氧化 Material Method Environment
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Analysis and Identification of Root Cause 要因分析及真因驗證
(D4-B). Identification of Root Cause 真因驗證 站點 真因 類別 真因確認 射出 射出模具洗模不良 人 因為了節省損耗,射出模具洗模後,投入生產首片會轉至下工程切折上料使用,再由Q檢人員區隔。 Q檢 洗模首片未檢出 原洗模首片依作業標準需先排除,再使用實體顯微鏡確認外觀是否OK,因人員調度安排,新人對於外觀檢查判定差異,造成異常流出。
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Preventive Action Taken 預防措施之執行
D5 Preventive Action Taken 預防措施之執行 改善方向 改善內容 擔當 完成日 射出 1.洗模後投入生產首片使用奇異筆標示,讓後製程能夠明顯 區隔。 2.連續追蹤5批確認使用奇異表標示是否有延伸其他汙染, 如可執行再行追加作業標準。 IM 賀國強 2018 6/21 Q檢 將異常片進行教育訓練,如有人員調度,所檢測成品需再由該班主管複檢確認是否OK。 檢查 In-charge Person 擔當者 莊美珠 Date
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1. Effectiveness Confirmation of Preventive Action 預防對策之效果確認 D6 板材汙染
ITEM ISSUE ACTION OWNER DUE date 1. 板材汙染 2018/6/20出貨總數:9600K 確認已無異常狀況 品管 2018/6/20
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Standardization 標準化 FMEA 無須修訂 QC CONTROL PLAN 無須修訂 D7 Final Report
Approved by Checked by Prepared by
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The End
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