超临界机组高中压进汽插管 焊缝失效分析及处理 大唐华中电力试验研究所 2015 年 8 月
、概述 2014 年 4 月 4 日,某厂 660MW 机组在运行时发现高中压 缸下缸 #3 高压进汽插管焊缝泄漏。 汽轮机为哈尔滨汽轮机厂设计制造的 CCLN /600/600 型超超临界凝汽式汽轮机。机组于 2009 年 6 月投 产,已运行 3.2 万多小时。 高中压进汽插管材料为 1Cr9Mo1VNbN (P91) ,高中压外 缸材料为 ZG15Cr2Mo1 (F22) 。采用的是镍基焊材填充的手 工电弧焊焊接工艺。
、调查分析 2.1 宏观检查 泄漏处位于 #3 高压进汽插管焊缝靠插管侧熔合线处,是 一条长约 3/4 圆周的裂纹, 1/4 裂纹已贯穿,见图 1 。 裂纹 图 1 #3 高压进汽插管焊缝裂纹形貌 插 管 插 管 缸体
图 2 高压进汽插管结构图 进汽插管 插管焊缝 接高压导汽管 高压外缸
图 3 插管焊缝结构图 插管侧和缸体侧母材坡口上分别是约 8mm 和 15mm 的镍基焊 条过渡层,焊缝中间是用镍基焊材填充。焊缝裂纹具体处于插 管镍基过渡层的熔合线上,焊接接头结构形式及裂纹位置图 3 。 缸体 中间焊缝 出现裂 纹处 插管 过渡层
对其余 7 个高中压进汽插管的焊缝进行全面探伤检查, 发现其余 7 个焊缝都存在多条宏观裂纹。裂纹的分布有沿 两侧熔合线和焊缝上两种。高压进汽插管焊缝裂纹最长约 30mm ,中压进汽插管焊缝裂纹最长约 80mm ,位于中压 #4 进汽插管焊缝靠近缸体( F22 )侧焊缝表面。 2.2 表面探伤检验
图 4 :中压 #4 进汽插管焊缝裂纹形貌 裂纹 缸体 插管
对高中压进汽插管的焊缝全部进行金相检查,焊缝金相组 织均为胞状和柱状树枝晶,晶粒粗大。焊缝均存在有晶间腐蚀 倾向并存在微观沿晶裂纹。 图 5 : #1 高压进汽插管焊缝组织形 100× 2.3 微观组织检验 图 6 : #2 高压进汽插管焊缝裂纹形貌 100×
图 7 : #4 高压进汽插管焊缝裂纹形貌 100× 图 8 : #3 中压进汽插管焊缝晶间腐蚀形貌 100×
图 10 : #4 中压进汽插管熔合线及焊缝裂纹形 100× 图 9 : #4 中压进汽插管焊缝裂纹形貌 100×
焊接工艺调查 该型号机组为引进日本三菱公司技术,高中压进汽插管焊接 采用三菱公司提供的镍基合金堆焊、整体镍基合金材料填充的 焊接工艺。焊接工艺要点如下: 1. 在插管侧坡口用 ENiCrFe-1 焊条堆焊约 15mm 的过渡层,堆焊 前预热 ℃,堆焊后 740±10 ℃高温回火处理。 2. 在缸体侧坡口用 ENiCrFe-1 焊条堆焊约 8mm 的过渡层, 堆焊前 预热 ℃, 堆焊后未进行焊后热处理。 3. 插管组装到缸体后,采用 ERNiCr-3 焊丝打底和 ENiCrFe-1 焊 条
填充,焊前不再预热,采用冷焊法,要求层间温度不超过 150 ℃,焊后不再进行热处理。 汽轮机厂家提供了过渡层堆焊的焊接工艺评定报告,从报 告的内容看,评定的项目是齐全的,焊样经过外观检查、无 损探伤、拉伸、弯曲、 金相、硬度等检测,也均合格。说明 过渡层堆焊焊接工艺是有合格的工艺评定为依据的。未提供 焊接接头镍基焊材填充的焊接工艺评定报告。 同时未见到插管焊缝的焊接记录、焊后检验等资料。
原因分析 ①从所了解的焊接工艺来看,缺少镍基焊材填充的焊接工 艺评定报告。从现场检查情况看,所有的焊缝都存在微观裂 纹,有普遍性;从微观金相组织看,焊缝金属晶粒粗大,存 在晶间腐蚀裂纹,说明焊接时规范较大、焊缝在 “ 敏化温度区 ” 停留时间较长。 ②堆焊层与 P91 钢的强度差别大,堆焊工艺执行效果不佳及 热处理效果不良,会导致 P91 插管侧镍基堆焊界面成为强度 薄弱部位 。
综上所述,认为焊接时工艺控制不当,致使焊缝金属晶粒 粗大及在敏化温度区停留时间过长而出现焊缝金属的晶间腐 蚀倾向,造成高中压进汽插管焊缝出现普遍的沿熔合线的晶 间腐蚀裂纹及焊缝晶间腐蚀裂纹。 P91 钢与镍基合金界面 ③镍基焊缝金属与两侧母材金属的线膨胀系数差值较大,在 机组启 - 停和变动负荷工况时, 两侧母材与镍基合金界面区 域形成的热应力相对较大。
区域较大的热应力和结构残余应力,是插管焊缝沿堆焊层 熔合线开裂泄漏的主要原因。 因此,所有焊缝已不能通过修复的方法来消除缺陷,需 要: ① 将焊缝全部清除,重新进行焊接。 ②更换焊接工艺,应尽量少用或不用镍基材料焊接。
、焊接工艺方案 P91 钢属于 9Cr-1Mo 高强度马氏体耐热钢,主要用于亚临 界、超(超)临界机组壁温不超过 600 ℃的高温集箱和蒸汽 管道。 该钢具有相当高的冷裂倾向,在不预热条件下焊接 裂纹达 100% ,当预热 200 ~ 250 ℃时可避免冷裂纹的产生。 在焊接过程中严格控制焊件的层间温度和控制焊接输入热 量,焊接接头在焊后状态为高硬度的不稳定组织,必须及 时焊后热处理。 3.1 焊接性分析
F22 属于 Cr 及 Mo 固溶强化的贝氏体热强铸钢,具有良好 的综合性能,主要用于工作温度 ≤566 ℃的汽轮机内缸、阀 壳、喷嘴室等铸件。其碳当量为 % ,同样具有较 大的淬硬倾向,若焊后冷却速度稍高,极易产生冷裂纹。 同时,还有一定的再热裂纹倾向,可通过焊前预热、控制 好层间温度、低的焊接线量等措施来控制。
一、采用同质材料作为填充金属 (热焊法) P91 钢与 F22 均属于 B 类钢,焊接时: 1 )焊材一般按与 F22 匹配选择,焊丝可选用 TIG-40 、焊条 E6015-B3 ( R407 )。 2 )预热温度按 P91 钢、焊后热处理按与 F22 要求的上限温度来 确定。 优点:工艺成熟,焊接质量有保障,接头的化学成份和高温 性能与母材相当。缺点:工作量大、工艺复杂、操作难度大。 3.2 焊接工艺
二、采用镍基材料作为填充金属 (冷焊法) 镍基焊材含镍量大于 60% ,含有多量其它因素,耐高温、 耐腐蚀。常用的是 Ni-Cr-Fe 系和 Ni-Cr 系列。镍基焊材的最大 优点就是焊后不用热处理。 高中导进汽插管与缸体装配时,由于缸体体积和厚度较大 ,结构也比较复杂,焊后在局部加热较高温度的话 ,若工艺 控制不当,很容易在加热部位造成较大应力,引起缸体变形 。这就是汽轮机厂选用镍基材料焊接(冷焊法)、避免焊后 高温回火处理的原因。
存在的问题: 1. 焊缝具有较大的焊接热裂纹倾向,需严格控制热输入量 ,减少接头在高温停留时间。 2. 焊接接头的晶间腐蚀倾向大。 3. 镍基材料焊缝线膨胀系数大,在使用时与两侧母材金属 的熔合线上产生较大的膨胀应力,容易引起焊缝熔合线处 开裂。
焊后超声波探伤检验的问题。还没有相应检验标准。 目前,电力行业焊接方面的规程还没有这方面的规定。 综合以上两种工艺方案,为彻底消除插管焊缝缺陷隐患, 决定采用同质材料工艺 ( 工艺方案一)对焊缝进行处理,镍 基焊材工艺 ( 工艺方案二)可做为临时处理措施。
、处理情况 全部焊缝同时采用方案一处理,难度大、工期长 ,综合考虑 ,对 #3 、 #4 高压进汽插管焊缝进行彻底处理,其它 6 道焊缝先 按工艺方案二进行临时处理,以后再逐步彻底处理。 4.1 彻底处理措施 工艺要点: 1. 将原焊缝的过渡层、填充层和两侧母材热影响区淬硬层全部 打磨去除,靠近缸体侧焊缝底层留 4mm, 靠近插管侧焊缝底层留 2mm ,并圆滑过渡。(为防止打磨至焊缝根部,局部应力过大
造成底部焊肉撕裂管道错位,可用钢板对称布置将两端母材 临时 “ 搭桥 ” 点焊定位,插管侧点焊需加热处理防止裂纹产生 。 3. 应按照 P91 钢的焊接操作工艺要点进行施焊。 4. 焊后热处理控制在 740±10 ℃ ,在保证焊缝及热影响区热处 理温度的同时,保证缸体母材温度不超过 710 ℃,要在缸体侧 布置一个热电偶实时监控缸体温度。 新焊口经过表面探伤、超声波探伤、金相组织和硬度检查 。
工艺要点: 1. 打磨裂纹,对打磨深度超过 5mm 的采用冷焊法补焊,未 超过 5mm 的可圆滑过渡,不用补焊。 2. 层间温度小于 150 ℃ 3. 小电流、短弧焊、断续、分散、对称焊。 补焊部位经过表面探伤检查。 4.2 临时处理措施
焊缝形式 目前已检查 10 台同类型机组,发现高中压进汽插管焊缝 共有三种形式: 1 ) P91 插管与 F22 缸体对接,采用镍基焊材。 2 ) P91 插管与 F22 缸体对接,采用同质焊材。 3 ) F22 插管与 F22 缸体对接, 采用镍基焊材。 5 、同类型机组检查情况
第 3 种插管形式如下图。 图 11 :第 3 种插管形式图 过渡段 进汽插管 外 缸
不同之处: 在 P91 插管上设计加装了一段 P22 材质的过渡段,与缸体 对接时成为 P22 同种钢焊接,仍采用镍基合金堆焊、整体镍 基合金材料填充的焊接工艺。适用于额定蒸汽温度 ≤566 ℃的 超临界机组。 同时,焊接方法改为自动焊,易于控制焊接规范。
5.2 检查情况 : 1 )第 1 种类型的共 4 台机组,检查时发现焊缝表面普遍存在 无规律分布小裂纹,金相检验发现焊缝组织晶粒粗大,并存 在微观裂纹。 2 )第 2 种类型的共 2 台机组、第 3 种类型的共 4 台机组,检查 均未发现表面裂纹,金相组织也正常。
6. 结束语: 焊接工艺控制不当造成了高中进汽插管焊缝的开裂。应重 视高中进汽插管焊缝的监督检查,首先要查明焊缝的结构形 式和焊接工艺,同时在机组检修期间,要做好焊缝的金属检 验工作(主要是金相组织检查和表面无损检查),对发现有 问题的应查明原因并进行处理,保证设备的安全运行。
谢谢!