2014 LNG产业技术发展国际论坛 LNG槽车装车撬的发展和应用 贺 耿 连云港远洋流体装卸设备有限公司 2014年5月 · 西安
目 录 1 LNG装车系统成撬原因 2 LNG装车撬的发展历程 3 LNG装车撬的工艺与安全设计 4 现场使用中应该注意的问题
一、LNG装车系统成撬原因
1、模块化设计的需要 目前一个LNG工厂从设计到建成投用只有2~3年的时间,留给设计部门的只有1年的时间,怎么才 能在这么短的时间里完成设计任务呢,通行的办法采取模块化的方式, 将一些独立的功能部分组成 一个模块,由配套厂家完成内部详细设计和生产,装车系统的这就产生了撬装的需求,装车系统 的模块化就是装车撬。
2、自动化控制和计量需要 目前LNG槽车装车为密闭储罐装车,槽车上的液位表不能够准确反映罐内液位,没有自动化 控制和计量,就会出现超装或者溢罐现象,一旦出现超装或者溢罐,后续处理麻烦。装车撬内集 成了流量计、阀门以及控制仪表,实时监测灌装量,到达设定的装车量以后,控制系统停止灌 装,消除超装或者溢罐现场,提高槽车灌装效率。
2、质量有保证 LNG装车撬在工厂内完成仪表和电气安装,生产的条件好,劳动强度要低,焊接和安装质量就 要好;碳钢件喷砂处理,油漆环境好,防腐性能好。工厂内气密试验、强度试验和低温测试等试 验,这些试验有时候在现场很难完全做到,使得产品有质量保证
3、缩短施工和调试工期 工厂化生产,并且完成调试和试车,出现问题立即解决,可以和现场基础建设同时进行, 不 受天气、现场环境,人员安排、工期安排等各种因数影响,装车撬到达现场后1个月后就可以投 入使用。
相比之下, 还是我便宜吆! 还有,我的服务有保障! 4、经济性好,服务有保障 工厂内制造人工费用低、材料消耗较少、测试费用小,除去17%的增值税后,总费用比现场 直接施工要大大降低;服务由撬装系统的生产商全权负责,服务及时;而现场组装系统,由承 包商及其分供方配合负责,容易出现扯皮和服务不及时的情况。
二、国内LNG装车撬发展历程
LNG装车撬在国内的使用情况 2004~2006年,广东大鹏、新疆广汇,采用现场仪表组装, DCS控 制的装车控制系统。 2007~2008年,中海油福建LNG,使用4套法国FMC公司装车撬 上海五号LNG,使用4套日本公司装卸车撬 2008~2010年,中海油福建LNG二期,使用6套日本公司装车撬 中海油宁波LNG,使用6套日本公司装车撬 2011~2012年,中石油江苏LNG,使用10套连云港远洋国产装车撬(国内首套),10套日本公司装车撬 中石油大连LNG,使用4套连云港远洋国产装车撬,10套法国FMC公司装车撬 2013~2014年,装车撬在国内被广泛认可,中石油、中石化、中海油所有项目中的槽车装车都采用装车撬; 并且这种撬装结构被寰球工程公司、中石油工程设计公司、赛鼎工程公司、成达工程公司 等工程公司认可;同时其可靠的质量,便捷的服务也被越来越多的业主认可。
LNG装车撬在国内的使用情况 建设中 黑龙江建龙LNG液化工厂 已投用 中海油菏泽LNG液化工厂 中石油大连LNG接收站 深圳燃气求雨岭调峰项目 中海油海南LNG接收站
装车撬的需求情况及分析 1、随着LNG行业的发展,LNG装车撬需求量快 进口 速增长;随着客户对自动化管理的要求提高,产 80 量在增加;但未来几年需求将趋于平缓。 进口 80 预计 国产 60 2、国产装车撬经过三年多的发展,技术已经成 熟,广泛被市场认可,进口产品因为价格和服务 问题,将逐步退出国内市场。 40 20 3、装车撬竞争激烈,利润进一步下降,开始出现 以次充好,无序竞争现象。 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
国内装车撬发展历程 2013年以后,产品以昆仑能源湖北 500万方液化厂项目为代表,是用 细节打造质量、用服务建立品牌过 程,并且注重为不同需求的客户提 供差异化产品。 2012~2013年间,是自我提升的过 程,这时有了现场运行和维护的经 验,对装车工艺有了深层的认识, 从设计理念达到外国产品标准; 2010~2011年间,以江苏LNG项目为 起点,是国内向外国学习和借鉴的 过程,力求功能上要达到外国产品 标准。
三、LNG装车撬的工艺与安全设计
PID简图 1、装车撬P&ID图各管线说明 2、装车臂吹扫说明 3、装车流程说明
控制系统图
设计参数 规 格 数 据 设计流量 m3/h 60,80(max) 设计压力(液相)MPag 1.40~1.86 设计压力(气相)MPag 规 格 数 据 设计流量 m3/h 60,80(max) 设计压力(液相)MPag 1.40~1.86 设计压力(气相)MPag 1.15 操作压力(液相)MPag 0.6~0.9 操作压力(气相)MPag 0.01~0.35 设计温度 ℃ -196/ 65 操作温度℃ -160/ 65
名称 连接形式 液相管线 3” ANSI #150RF 气相管线 压力泄放管线 2” ANSI #150RF 净放管线 1” ANSI #150RF 保冷循环管线 氮气管线 仪表风管线 3/4” ANSI #150RF 槽车连接 2” ANSI #150RF(开口法兰)
设计三维图
三维图对应的现场实物
深冷测试 深冷测试模拟现场装车流程,液氮从液 相线进入装车撬,经过流量计、流量调 节阀、气动切断阀后,进入液相臂,将 液相臂和气相臂连接起来,液氮由液相 臂回到气相臂,回到气相管线,经过气 相切断阀后,经气相线的末端高空排出。 经过液氮气化后带走热量,使管线降到 零下170度以下。
仪表阀门的选型 温度变送器 流量调节阀 控制系统及软件,采 用国内系统比国外系 统更容易维护和以后 系统扩展升级 质量流量计 气动切断阀 压力变送器
安全设计说明 1、预冷时流量控制,用5%~10%的流量来冷车; 2、装车时流量控制,缓慢打开,衡流控制,缓慢关闭; 3、防静电报警联锁;超压/过流量报警; 4、气相设置压力时放阀,消除冲击; 5、装车臂上设置拉断阀;(还有争论) 6、ESD系统联锁控制; 7、前次卸车不彻底,下次装车可能超装问题;(软件解决) 8、流量计和地秤计量对比,及时发现设备故障;(软件解决) 9、装车台设计成旁靠通过式装车位;(场站设计时注意)
旁靠、通过式装车台
四、现场使用中应该注意的问题
现场使用中应该注意的问题 1、内陆地区小型液化厂操作人员的防护意识还不够,操作时没有佩戴必要的防护设备。 2、装车完成后,没有对残液进行必要的吹扫,残余气体直接在现场排放,不安全,不环保。 3、装车臂要放置妥当,否则容易撞倒设备;旁靠通过式装车台禁止在装车位倒车。 4、内陆一些厂站的自动化程度落后,没有紧急停车系统,缺少应急措施。 5、及时排除管道中的蒸发气,确保流量计计量准确。 6、防静电设施完善,静电检测及联锁可靠连接,防止静电聚集。
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